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攪拌站上料機工作原理及制動故障排查

發(fā)布者:master
發(fā)布時間:2021-08-16 11:32:00

      用于供應骨料的混凝土攪拌站料斗上料機構與攪拌樓制成一體,使整機結構緊湊、占地面積小、易于搬遷,在混凝土施工領域得到廣泛應用。本文在介紹混凝土攪拌站料斗上料機構結構及工作原理基礎上,舉例分析制動器故障原因、排查方法及改進措施。

01結構及工作原理

(1)結構
    料斗上料機構主要由提升卷揚機、料斗、運行軌道和電控操作系統(tǒng)4部分組成,如圖1所示。按照電控操作系統(tǒng)設定的程序,提升卷揚機驅動料斗沿運行軌道上、下往復運動。料斗在下止點時,接收來自骨料配料系統(tǒng)計量后的骨料;料斗運動到上止點時,將料斗內的骨料投入攪拌機內。

(2)工作原理

    在料斗運行上、下止點處的運行軌道上,各安裝1個接近開關和行程開關,其安裝位置如圖2所示。 

接近開關接近開關用來感應料斗位置。當料斗運行到上止點或下止點時,料斗上的感應板靠近接近開關,接近開關產生感應信號,并將信號傳遞到可編程控制器PLC??删幊炭刂破鱌LC發(fā)出指令給提升卷揚機電動機的空氣開關,空氣開關控制接觸器,切斷提升卷揚機電動機電源。切斷提升卷揚機電動機電源后,可編程控制器PLC給制動器的繼電器發(fā)出信號,該繼電器控制制動器的接觸器斷電,使制動器產生制動。有些繼電器具有延時功能,制動延時可避免料斗停止時產生沖擊,制動控制流程如圖3所示。
    行程開關行程開關用于安全防護。若接近開關出現(xiàn)故障,料斗沒有及時停止移動,料斗會觸碰到行程開關,行程開關將信號傳至控制器PLC,控制器PLC使整個料斗上料一機構斷電,電控操作系統(tǒng)顯示器將彈出報警界面,提示操作人員檢查料斗上料機構及電控操作系統(tǒng),設置接近開關可有效避免料斗沖頂?shù)仍O備事故。
    制動器提升卷揚機的電動機上設有制動器,用于對料斗進行制動,其結構如圖4所示。軸套2固定在電動機軸上,軸套2通過花鍵與轉子4連接,轉子4可沿軸套2上的花鍵軸向滑動,轉子4上設有摩擦片5用于制動。電動機轉動時帶動軸套2、轉子4旋轉。
定子9通過螺栓10固定在法蘭3上,法蘭3安裝在電動機外殼上使定子固定,定子9內設有定子線圈70螺栓10上緊固有空心螺管1,銜鐵6外緣上的通孔可套在空心螺管1上,并可使銜鐵6在空心螺管1上滑動。定子9外緣設有制動彈簧8,其彈力可推動銜鐵6軸向移動,將轉子4壓緊在法蘭3上。
    當制動器制動時,接觸器控制定子線圈7斷電,定子9內制動彈簧8的彈力作用在銜鐵6上,將轉子4緊緊的夾持在銜鐵6和法蘭3之間,通過摩擦片5產生制動作用制動器制動響應時間為230ms,以確保料斗在上、下止點準確定位。
    解除制動時,定子線圈7接通電流并產生磁場,該磁場將銜鐵6吸附在定子9上,并使制動彈簧S壓縮,轉子4被釋放,以解除制動。

    解除制動后,摩擦片5與銜鐵6之間保持0.4~0.6mm的間隙。該間隙需要定期檢查、調整,可通過空心螺管1和調整螺栓10調整該間隙。

02故障排查方法

料斗上料機構制動器故障涉及機械、電氣等多個方面。根據(jù)制動器控制原理,應遵循以下原則:先排除機械故障,再排除電氣故障;先檢查外部,再檢查內部;先檢查重點部位,再檢查一般部位。
    排查故障時應按下述步驟進行:第一步,確認電動機是否能夠轉動;第二步,檢查制動器是否有焦糊味、冒煙等現(xiàn)象;第三步,檢查制動器轉子、銜鐵是否卡滯;第四步,檢查制動間隙是否在規(guī)定范圍內;第五步,檢查電磁線圈的外觀和接線,是否有接線錯誤和發(fā)熱現(xiàn)象,定子線圈的電壓是否正常,銜鐵、定子線圈是否有磁性。

03故障排查實例

制動器常見故障有制動器不能分離、電動機啟動困難、提升或下降時“溜斗”、制動響應時間長等,下面逐個進行分析。

(1)制動器不能分離
    故障現(xiàn)象湖北某工地混凝土攪拌站使用2年后停用半年,當再次準備投產時,料斗上料機構卷揚電動機無法轉動。仔細排查發(fā)現(xiàn),通電時聽不到制動器“啪嗒”的動作響聲,說明制動器沒有解除制動。
    原因分析混凝土攪拌站工作環(huán)境比較惡劣,長時間停用后,制動器軸套可能出現(xiàn)銹蝕,使摩擦阻力增大,造成卷揚電動機轉子軸向運動受阻、制動器無法分離,導致卷揚電動機轉不動。
    修復方法拆下軸套,用細砂紙打磨除銹并裝復后試機,制動器恢復正常。原設計的制動器軸套采用普通鋼材制作,混凝土攪拌站工作環(huán)境潮濕、多塵,為保證制動器的安全使用,經過與制動器供應商溝通,決定更改軸套材料。采用不銹鋼制作該軸套,從根本上解決了制動器軸套銹蝕問題。經過上述改進后,我們對多個上地進行跟蹤,制動器使用情況良好,極少出現(xiàn)軸套卡滯現(xiàn)象。

(2)電動機啟動困難
    故障現(xiàn)象新疆某混凝土攪拌站用戶反饋,料斗上料機構卷揚電動機啟動時,制動器位置冒煙,并伴有刺鼻的異味。
    原因分析出現(xiàn)該故障現(xiàn)象的主要原因是制動器間隙過小。雖然通電后制動器定子線圈吸附了銜鐵,但由于摩擦片與銜鐵間隙過小,摩擦片與銜鐵之間仍有摩擦。當卷揚電動機轉動時,摩擦產生的熱量會燒毀摩擦片,于是出現(xiàn)冒煙并產生刺鼻的味道。
    修復方法使用專用工具并按照說明書要求的步驟調整摩擦片間隙。先松開制動器法蘭圓周上的空心螺管,再向外松動制動器定子上的調整螺栓,使摩擦片與銜鐵之間的間隙增大并符合設計要求,然后將空心螺管鎖緊。經過調整后的摩擦片間隙符合設計要求,冒煙及異味消失。

(3)提升或下降時溜斗

    故障現(xiàn)象廣西某混凝土攪拌站用戶反饋,卷揚機在提升料斗時出現(xiàn)先下滑“溜斗”再往上提升現(xiàn)象,下降料斗時先出現(xiàn)加速下降再勻速下降,并且制動距離過長。
    原因分析出現(xiàn)該故障現(xiàn)象的主要原因是制動器摩擦片與銜鐵之間間隙過大,造成制動彈簧的彈力無法通過銜鐵將轉子壓緊。
    修復方法使用專用工具并按照說明書要求調整摩擦片間隙(調整時應向內擰緊制動器定子上的調整螺栓),調整后“溜斗”現(xiàn)象消失。對于使用時間較長的混凝土攪拌站,如果調整后制動效果仍然不好,應更換轉子上的摩擦片。
(4)制動響應時間長
    故障現(xiàn)象在調試山東某工地攪拌站料斗上料機構時發(fā)現(xiàn),卷揚制動時間過長,超過230ms設計值,料斗在接近開關的設計感應行程內不能停止,當料斗感應板觸碰到行程開關后,料斗才能停止移動。
    原因分析分析電控操作系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn),卷揚電動機空氣開關斷電后,制動器接觸器未同時斷開,該制動方式屬于延時制動,制動器定子線圈失電過慢,導致制動器響應時間和制動距離過長。
    修復方法取消延時制動電路,在卷揚電動機接觸器控制電路的空氣開關上并聯(lián)常開輔助觸點,在卷揚電動機空氣開關斷電的同時,該常開輔助觸點控制制動器接觸器同步斷電,使制動器定子線圈快速失電,實現(xiàn)快速制動,從而縮短制動器響應時間、減小制動距離。卷揚電動機空氣開關與新增輔助觸點的位置關系如圖5所示。

     制動器是保障混凝土攪拌站料斗上料機構安全運轉的關鍵部件。我們對市場反饋的信息進行梳理、分析,對制動器局部進行了技術改進,并將常見故障及排除方法整理成冊,在安裝調試過程中對用戶操作人員進行培訓,收到了良好的效果。

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